高效电动机五大损耗
发布日期:2022-02-19 02:00:01 来源:风机百科
降低电动机定子I^2R损耗的主要手段实践中采用较多的方法是:
(1)增加定子槽截面积,在同样定子外径的情况下,增加定子槽截面积会减少磁路面积,增加齿部磁密;
(2)增加定子槽满槽率,这对低压小电动机效果较好,应用最佳绕线和绝缘尺寸、大导线截面积可增加定子的满槽率;
(3)尽量缩短定子绕组端部长度,定子绕组端部损耗占绕组总损耗的1/4~1/2,减少绕组端部长度,可提高电动机效率。实验表明,端部长度减少20%,损耗下降10%。
电动机转子I^2R损耗主要与转子电流和转子电阻有关,相应的节能方法主要有:
(1)减小转子电流,这可从提高电压和电机功率因素两方面考虑;
(2)增加转子槽截面积;
(3)减小转子绕组的电阻,如采用粗的导线和电阻低的材料,这对小电动机较有意义,因为小电动机一般为铸铝转子,若采用铸铜转子,电动机总损失可减少10%~15%,但现今的铸铜转子所需制造温度高且技术尚未普及,其成本高于铸铝转子15%~20%.
电动机铁耗可以由以下措施减小:
(1)减小磁密度,增加铁芯的长度以降低磁通密度,但电动机用铁量随之增加;
(2)减少铁芯片的厚度来减少感应电流的损失,如用冷轧硅钢片代替热轧硅钢片可减小硅钢片的厚度,但薄铁芯片会增加铁芯片数目和电机制造陈本;
(3)采用导磁性能良好的冷轧硅钢片降低磁滞损耗;
(4)采用高性能铁芯片绝缘涂层;
(5)热处理及制造技术,铁芯片加工后的剩余应力会严重影响电动机的损耗,硅钢片加工时,裁剪方向、冲剪应力对铁芯损耗的影响较大。顺着硅钢片的碾轧方向裁剪、并对硅钢冲片进行热处理,可降低10%~20%的损耗 等方法来实现。
如今对电动机杂散损耗的认识仍然处于研究阶段,现今一些降低杂散损失的主要方法有:
(1)采用热处理及精加工降低转子表面短路;
(2)转子槽内表面绝缘处理;
(3)通过改进定子绕组设计减少谐波;
(4)改进转子槽配合设计和配合减少谐波,增加定、转子齿槽、把转子槽形设计成斜槽、采用串接的正弦绕组、散布绕组和短距绕组可大大降低高次谐波;采用磁性槽泥或磁性槽楔替代传统的绝缘槽楔、用磁性槽泥填平电动机定子铁芯槽口,是减少附加杂散损耗的有效方法。
到人们应有的重视,它占电机总损失的25%左右。摩擦损失主要有轴承和密封引起,可由以下措施减小:
(1)尽量减小轴的尺寸,但需满足输出扭矩和转子动力学的要求;
(2)使用高效轴承;
(3)使用高效润滑系统及润滑剂;
(5)采用先进的密封技术,如有无弹簧的新密封使用情况的报道,称通过有效减少与轴的接触压力,可使以6000 rpm转动的45mm直径的轴降低损耗近50 W;流动损失是由冷却风扇和转子通风槽引起的,用于产生空气流动来冷却电动机。流动损失一般占电动机总损失的20%左右。整个电动机的流体力学及传热学分析较复杂,其复杂程度甚至超过航天飞机部件分析,好的流体力学和传热学设计会极大提高电动机的冷却效率并降低流动损失。
美国于本世纪初又出现了更高效率的所谓u201c超高效电动机u201d。一般而言,高效电动机与普通电动机相比,损耗平均下降20%左右,而超高效电动机则比普通电动机损耗平均下降30%以上。因为超高效电动机的损耗较高效电机有更进一步下降,因此对于长期连续运行、负荷率较高的场合,节能效果更为明显。要实现从普通电机到超高效电机的效率提高,除了增加硅钢片和铜线的用量以及缩小风扇尺寸等措施外,还必须在新材料的应用、电机制造工艺以及优化设计等方面采取措施,以控制成本和满足电机结构尺寸的限制。国外很多企业在这些方面开展了积极的研究,并取得了一些进展。一般电工钢片经加工成铁心压装入机座后,铁耗大幅度增加,而英国Brook Hansen公司与钢厂合作,应用一新研制成功的电工钢片,加工成铁心制成电机,铁耗在加工前后变化不大。日本东芝公司是美国高效电机和超高效电机的主要供货商之一。该公司声称由于改进了制造工艺和采用新材料,使高效电机的成本下降了30%,所采取的措施包括:应用特殊的下线工具,提高定子槽满率,增加铜线的截面积;提高制造精度,缩短间隙长度,从而减小励磁电流及其所引起的铜损;采用转子槽绝缘工艺,降低杂散损耗;采用激光铁心叠压工具,使铁损下降。由于铜比铝的电阻率降低40%左右,所以如果用铸铜转子代替铸铝转子,电机总损耗将可显着下降。这些年,国际铜业协会在美国能源部的支持下,进行了压力铸铜工艺的研究,现今已解决高温模具的材料以及相关的压铸工艺问题,从而使得有可能较经济地批量生产铸铜转子电机。2003年6月,德国SEW Eurodrive公司已运用此项压铸技术成功地推出了采用铸铜转子的齿轮电动机系列。意大利科技教育部组织相关机构开展了铸铜转子和铸铝转子的性能数据对比试验项目。该项目由意大利LAFERT电机公司、Thyssen Krupp钢铁公司和法国FAVI铸铜公司合作进行。试验在不改变定、转子槽形,仅改变磁性材料和长度的情况下进行,所得的数据表明,采用铸铜转子,可使电动机的能耗在原有基础上降低15%~25%,电机效率可提高2%~5%。但由于转子电阻降低会引起启动转矩下降,因此在设计时应进行其他参数的调整,以使之在提高效率的同时,满足其他主要性能指标。